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广东九州脉冲袋式除尘器大量现货可定做
广东九州脉冲袋式除尘器大量现货可定做

广东九州脉冲袋式除尘器大量现货可定做

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河北九州环保设备工程有限公司
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河北九州环保设备工程有限公司

  河北九州环保设备工程有限公司,以科技投入为先导,以过硬的质量做保证,以精良的设备的工艺为核力,是集设计制造安装调试及售后服务于一体的环保产品开发、生产基地,公司拥有雄厚的经济技术 、高素质的管理队伍,计算机管理网络、电控自动化配备体系。 公司宗旨:   产品质量、信誉至上的原则,以新的机制、新的起点、继续致力于环境工程、环保设备的研究和开发,努力提高自身素质,增强市场竞争力。董事长携全体员工真诚期待与您携手合作,为我国环保事业做出 大的贡献,为我们美好的明天奋斗! 产品系列:   大布袋除尘器系列为主导产品;   塑烧板除尘器系列为主导产品;   高压静电除尘器系列为主导产品;   脱硫除尘系列为主导产品;   另外有单机除尘机组系列;   旋风吸尘器系列以湿式除尘器系列;   噪声控制设备及各种除尘器配件;   螺旋输送、斗式提升机、粉尘加湿机设备系列及备件。   公司潜心研究,积极发展,技术上不断创新,工程上精益求精,产品和服务赢得社会普遍好评和赞扬。河北九州环保设备工程有限公司与多家公司有多项技术合作协议,引进吸收了如“石灰石—石膏湿法脱硫”、“石灰石—循环流化床半干法脱硫”等多项国外干法、湿法及半干法专脱硫(多污染控制)技术以及多种除尘、热回收等配套方案。是从事大型燃煤锅炉烟气脱硫净化工程的企业。
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  新钢石灰回转窑烟气除尘采用电除尘方式,烟气粉尘颗粒排放超过150mg/m3。对回转窑烟尘主要成分、颗粒分散度、烟气温度和烟尘比电阻进行综合分析后,发现该烟尘比电阻属于高比电阻粉尘,不适合用电除尘器来除尘。将除尘方式由电除尘改为布袋除尘后,2号回转窑布袋除尘器的烟尘排放浓度为20.5mg/m3,1号回转窑的烟尘排放浓度为11.3mg/m3,远低于国家排放标准要求的30mg/m3。 
  新钢2条年产20万t石灰回转窑生产线是三期技改工程配套项目之一,于2008年投产。回转窑烟气除尘采用电除尘,自投产以来烟尘排放超标,达150mg/m3以上。期间,多次对电除尘系统进行改造和完善,但都未能取得明显效果。根据GB28664—2012《炼钢工业大气污染物排放标准》规定,2015年1月1日起,石灰窑烟气粉尘排放浓度标准限值为30mg/Nm3。为了解决达标排放问题,新钢分别于2014年9月和2015年6月采用电改袋方式对2号、1号回转窑电除尘系统进行了改造,使烟尘排放浓度达到了标准要求。 
  1概况 
  1.1生产工艺及烟气、粉尘成分 
  石灰回转窑的采用高炉、转炉和焦炉煤气,用空气做助燃风和冷却风。石灰石均匀分布到预热器各室内被1150℃的烟气加热至900℃左右,经液压推杆推入回转窑内,石灰石在回转窑内分解为CaO和CO2。分解后生成的生石灰进入冷却器,被冷却器内的冷空气冷却到100℃以下排出。回转窑烟气则进入余热锅炉进行热交换,之后进入除尘器除尘,{zh1}经引风机进入烟囱排放。 
  当烟气温度达180℃时,烟尘比电阻为2.66×1011Ωcm,为高比电阻烟尘(国家规定超过1.00×1011Ωcm即为高比电阻),对电除尘系统的收尘效果有较大影响,容易产生反电晕现象,不利于除尘。 
  1.2电除尘系统主要技术参数 
  1.2.1电除尘器 
  型式:单室三电场 
  通流面积:120m2
  设计处理烟气量:17万m3/h(运行工况) 
  1.2.2除尘风机 
  离心式鼓风机 
  型号:2070D1BB24
  流量:250000~270000m3/h
  全压:6500~7000Pa
  风机转速:1480转/min
  2.改造内容 
  对回转窑烟气及烟尘主要成分、颗粒分散度、烟气温度和烟尘比电阻进行综合分析后,发现回转窑烟气经余热锅炉综合利用后,烟气温度一般控制在150~170℃,{zg}不超过220℃。而烟尘比电阻在180℃时为2.66×1011Ωcm,属于高比电阻粉尘,不适合用电除尘系统来除尘。为此决定将除尘方式由电除尘改为布袋除尘。 
  2.1布袋除尘特点 
  布袋除尘原理:含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室,含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室,再经净气室排气口由风机排走。 
  布袋除尘具有以下优点: 
  1)除尘效率高,一般在99%以上,在除尘器出口处气体的含尘浓度为20~30mg/m3,对亚微米粒径的细尘有较高的分级除尘效率;2)系统结构比较简单,操作维护方便;3)在保证相同的除尘效率前提下,其造价和运行费用低于电除尘系统; 
  4)对粉尘特性不敏感,不受粉尘比电阻的影响; 
  5)在目前滤袋材质条件下,可在160~200℃的温度下稳定运行,{zg}耐温可达到260℃。 
  2.2改造项目 
  改造的总体思路是拆除原电除尘器三个电场的极线极板;拆除原电除尘器的高、低压配电及控制系统的相关设施;完整保留原电除尘器的壳体、灰斗及一次测量元件,将电除尘器壳体改造成布袋除尘器的尘气室、净气室、进出气风道,加装脉冲清灰系统及其他相关设施,从而使原静电除尘变低压脉冲布袋除尘,并且使布袋除尘具有离线清灰功能、离线检修功能、内部旁路功能的特点。 
  1)的气流组织按低流阻原则进行。除尘器进口气流分布板、灰斗导流板按改造后的气流状态重新分布及设置;除尘器的进、出风道按梯速规律设定,保证各滤室风量分布动态均匀,各仓室之间风量误差控制在±5%以内;除尘器除布袋外的主要阻力产生关键断面(进出风口、风道、离线阀等)其气流流速变化控制在10m/s以内,从而降低除尘器因结构产生的结构阻力。 
  2)除尘器本体结构寿命按20年以上设计。上箱体按一仓一体(室)原则进行设计,顶盖部分采用坡面设计,其分水坡度不小于2°,可以有效预防顶部积水,上箱体保留一定的高度,以保证上箱体内有一定的换袋空间;仓室进气挡风板按导流型挡风板设计,避免进气流直接冲刷布袋,保证布袋的使用寿命,同时,对进气气流进行导流,使尘气尽可能均匀地分布在尘气仓室内。 
  3)除尘器系统设有冷风配置系统,保证在余热锅炉出现故障及检修时,除尘器系统能够满足回转窑生产的需求。 
  4)除尘器灰斗、支架、梯子、操作平台、保温层等充分利旧,并作完善。 
  3.1布袋除尘技术参数 
  3.2使用效果 
  2号回转窑布袋除尘于2014年10月20日完成现场施工,10月29日交工投入试运行,12月17日在满负荷生产情况下新余市环境监测站对除尘系统的烟气粉尘排放浓度进行了监测,监测结果为20.5mg/m3。1号回转窑布袋除尘器于2015年7月13日完成现场施工,7月23日投入试生产,8月在满负荷生产情况下新钢环境监测站对除尘器烟气粉尘排放浓度进行了监测,监测结果为16.26mg/m3;10月9日在满负荷生产情况下新余市环境监测站又对烟尘排放浓度进行了监测,结果为11.3mg/m3。 
  4结束语 
  改造后的石灰厂2号、1号回转窑布袋除尘分别自2014年10月29日和2015年7月23日投入运行使用以来,设备运行正常、稳定,烟尘排放浓度达到了国家标准要求。 
  河北九州环保设备工程有限公司(http://)专业从事等除尘设备,输送设备,除尘配件产品的生产和销售,公司潜心研究,积极发展,技术上不断创新,工程上精益求精,产品和服务赢得社会普遍好评和赞扬。
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