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ZWY80型轮式扒渣机由底盘系统、挖掘装载系统、输送系统及液压、电气系统五大部分组成、采用外接电源或自带柴油机为动力,采用全液压驱动,将电力、液压、机械传动wm结合,通过电气和液压控制系统,操控和协调底盘、挖掘、输送系统动作,完成车辆走行、转向、制动,挖掘、输送、回转、卸科等功能。
永力通针对矿洞作业工况对扒渣机结构进行了改进:
扒渣机底盘是扒渣机产品中的重要组成单元,直接决定了扒渣机性能,底盘部分由车架、前桥、后桥、车轮、防爆电机(电机)、液压齿轮泵、液压马达、散热器、油箱、刹车装置、防爆磁力起动器(
或电气控制箱)等组成,电机工作带动齿轮泵,通过液压传动控制系统
驱动液压马达运转,带动分动箱(变速箱有三档控制,前下为低速档1.4Km/h中间为空挡,后上为高速档2.5Km/h.操纵行走操纵杆通过液压回路变向,改变马达运转方向,实现车辆前进和后退), 驱动(前)后桥和转动,实现车辆前进、后退和转向,完成车辆走行过程和控制
挖斗板材由10mm改为12mm,两侧和斗体内侧加焊10mm耐磨钢板层,齿套采用新型耐磨铸钢件,齿套和齿体联接轴销采用横装取代竖装方式,有效提高挖斗使用寿命增加强度和耐用性,防止铲斗挖齿根部焊缝破裂,增加使用寿命。
龙门架内挡板、盖板、中隔板改进设计,增大矿料通过截面,尺寸加宽30mm、增高50mm,龙门架通过截面尺寸达到760 x600mm2。大、小臂油缸耳设计改进,焊缝长度增加50mm,焊接工艺要求双面开坡口焊接,增加油缸耳焊接强度,有效防止油缸耳拉脱事故。
挖掘系统优化改进:挖掘系统大小臂配有标准型和加长型,标准型大小臂长度为1.05m和1.0m,加长型大小臂长度为1.2m和1.25m,供用户根据巷道截面大小定制选装。建议2.2×2.2m2截面巷道选用标准型大小臂,2.4×2.4m2及以上截面巷道选用加长型大小臂,以提高工作效率。
挖掘系统销轴优化改进设计,采用含油石墨铜套、方头法兰和轴端加注润滑脂结构,并选用优质黄油嘴,有效解决了销轴润滑油加注不便和止转锁片松脱故障。
对大小臂、回转体/座、联接板、龙门架等零部件进行人工时效和喷丸处理,xc焊接应力,防止和减少零件变形,xc表面焊接飞溅物,提高表面质量。
司控台踏板双面焊接,防zt焊。操纵台前板折弯角度增大,对司控台恢复包边,防止油管接磨。
设计加大回转轴紧定螺钉,解决了紧定螺钉断裂引起的回转轴窜出和回转体变形故障。
专门设计可拆卸式驾驶员防护棚,配装于50、60、80轮胎式机型,可由客户自行选配。
从动滚筒设计改进,采用焊后加工工艺,保证滚筒轴和外筒同轴度,有效防止输送带跑偏。研制了轴承内装式从动滚筒,解决从动滚筒轴承防水、防尘、防磕碰,提高使用寿命。
研制了可折叠式输送架,应用于可折叠车型,可有效缩短整机长度。应客户要求,研制了侧向卸料机构,可供用户选装。研制马达驱动滚筒及其配套液压系统,用以取代电滚筒,解决电滚筒故障率高的问题。
机器扒渣时,渣料都堆积在龙门的前部,工作久了易过早损坏皮带和拖轮。所以我厂的机器拖轮的支撑架前三排由原来的50的角钢改进为现在的厚壁方管,提高了着力点的强度,我们整车的拖轮输送架为13排,比同行业多2-3排,有效提高皮带拖轮上输送的平稳性,从而延长了皮带的使用寿命。
拖轮为厚壁加强型,中轴经过热处理,达到国标水准,内外壁为加厚型无缝钢管,中间轴承为防尘耐磨型,轴承中黄油充足,一般拖轮寿命在3-4个月,而我厂拖轮在无水情况下可以达到10-12个月左右。
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